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“真空泵改造后,溫度不高了,用來給泵降溫的直排過濾水撤下了,我們再也不用每班清理地面積水了!”7月1日,在吉林石化公司合成樹脂廠第一ABS裝置PBL單元,指著“升級”后表現(xiàn)良好的真空泵,現(xiàn)場員工喜悅地對記者說。

真空泵是PBL單元“承上啟下”的重要設(shè)備,負責將裝置內(nèi)的氣相丁二烯抽出,輸送至回收系統(tǒng),但該泵有個問題一直困擾著車間——每當夏季氣溫升高時,它就會出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,只能在泵體外殼上通過直排過濾水達到降溫效果。

“真空泵溫度只要超過一定數(shù)值,控制室就會出現(xiàn)報警,繼續(xù)升高會聯(lián)鎖停泵,情況嚴重時,會導致丁二烯回收系統(tǒng)全線停車,給裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)帶來極大隱患。”第一ABS車間主任張子龍介紹。

怎么解決這個問題呢?車間三級工程師張作佳主動請纓,開展專項攻關(guān)。他多次到工廠檔案室查閱真空泵相關(guān)資料,分析設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu),決定將其拆解清理。拆解前,他仔細測量記錄各部位間隙,便于拆解后快速恢復原有狀態(tài)。之后,8名檢修人員小心翼翼拆開泵頭,清理水道內(nèi)部的泥沙和污垢,同時對16個氣閥上積聚的物料進行徹底清理,避免真空泵運行時,因密封效果不好導致溫度升高。

不過,張作佳心里知道,單靠清理其實并不能解決根本問題,“改造循環(huán)水管線才是重中之重,冷卻水流量上去了,換熱效果自然就好了”。但這說來容易做來難——改造多大尺寸的管徑合理?如何確保改造后不會產(chǎn)生新問題?怎樣做到既能加強冷卻效果,又不浪費材料?一連串的問題,都等著他作答。

“改造后的循環(huán)水管線不能大于總管直徑,否則循環(huán)水流速、流量改變后會直接影響冷卻效果……” 最后,通過對比第一ABS裝置、第三ABS裝置設(shè)計圖紙及生產(chǎn)負荷,分析循環(huán)水總管尺寸及原有管徑,張作佳設(shè)計出了新管徑的最佳尺寸。

5月26日,真空泵循環(huán)水管線改造完成,正式投用。經(jīng)持續(xù)監(jiān)控,改造后的真空泵迄今一直保持著平穩(wěn)運行,這意味著此次專項攻關(guān)“大獲成功”。

“以前崗位員工巡檢,經(jīng)過真空泵旁都感覺有股熱風拂過,設(shè)備攻關(guān)后,測量泵體溫度比之前下降20°C左右,不僅為裝置安全穩(wěn)定運行提供了保障,每天還可節(jié)省直排過濾水72噸。”張子龍說。

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