【資料圖】

延遲焦化裝置,是煉化企業(yè)將石油資源“吃干榨凈”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)工序之一,可有效解決工廠渣油去向,通過反應(yīng)和分離等工藝技術(shù),生產(chǎn)出高附加值產(chǎn)品。年初以來,隨著裝置原料性質(zhì)的改變和目標(biāo)產(chǎn)品的不斷變化,吉林石化煉油廠延遲焦化裝置分餾塔塔盤結(jié)鹽堵塞,頂循回流量大幅降低,成為“卡脖子”的生產(chǎn)瓶頸。

“如果不降低加工負(fù)荷,安全生產(chǎn)無法保障,但降低加工負(fù)荷,全廠加工總量就會(huì)受到影響”,為打掉眼前這只影響生產(chǎn)的“攔路虎”,保證原油加工后路暢通,延遲焦化車間成立攻關(guān)組,認(rèn)真分析裝置結(jié)構(gòu)、結(jié)鹽狀態(tài)、設(shè)備條件,并對(duì)同類裝置開展對(duì)標(biāo)分析、查閱了大量文獻(xiàn)資料,最終通過集思廣益決定:抓準(zhǔn)窗口時(shí)機(jī),增加一條臨時(shí)管線,對(duì)分餾塔注入除鹽水進(jìn)行洗塔。

“以往洗塔就是正常注入除鹽水進(jìn)行回流清洗。但本次操作,攻關(guān)組大膽創(chuàng)新,讓回流超過正常的回流量,使除鹽水流量更大、壓力更高、沖刷力更強(qiáng)?!毖舆t焦化車間副主任嚴(yán)章東說:“大家憋著一口氣,就是要用非常規(guī)手段挑戰(zhàn)技術(shù)禁區(qū),為裝置長周期、高負(fù)荷安全平穩(wěn)運(yùn)行保駕護(hù)航。”

經(jīng)過150小時(shí)的連續(xù)運(yùn)行考核,3月30日,優(yōu)化調(diào)整后的延遲焦化裝置分餾塔各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)指標(biāo)良好,而且有6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)均超出預(yù)期效果,一舉打破了制約裝置高負(fù)荷安全生產(chǎn)的瓶頸問題,成為保證該廠全年原油加工總量的“壓艙石”。

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