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吉林石化公司煉油廠:精準(zhǔn)優(yōu)化裝置負(fù)荷 經(jīng)濟(jì)效益不降反增

工人日報-中工網(wǎng)記者 彭冰 通訊員 楊志達(dá)

4月20日,經(jīng)過精細(xì)調(diào)整,吉林石化公司煉油廠延遲焦化裝置加工負(fù)荷比正常工況下降100噸/天,但油漿摻煉比例同比提升5.7%、石油焦收率同比提高1.9%,按目前石油焦價格計算,每月可實現(xiàn)增效483萬元。

面對較高的油漿摻煉比例,車間是如何做到的?“這得益于工廠全面開展的增產(chǎn)石油焦技術(shù)攻關(guān),對裝置的加工負(fù)荷、原料組成以及循環(huán)比進(jìn)行了合理優(yōu)化?!奔质緹捰蛷S延遲焦化車間副主任嚴(yán)章東說。

據(jù)了解,隨著供給側(cè)改革的深入以及環(huán)保政策的制約,石墨碳素資源稀缺,價格飛漲,而石墨碳素制品的原料正是石油焦。年初以來,石油焦市場需求持續(xù)上漲,價格堪比柴油,成了名副其實的“黑金”。

該廠緊盯市場變化,面對石油焦市場利好行情,結(jié)合自身裝置生產(chǎn)實際、物料平衡和罐存情況,積極制定優(yōu)化方案,科學(xué)完善優(yōu)化數(shù)據(jù),細(xì)致擺布渣蠟油平衡,緊鑼密鼓做好生產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整,最大限度高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)石油焦,努力實現(xiàn)煉化企業(yè)效益最大化。

“按照思維慣性,高負(fù)荷生產(chǎn)將會帶來高效益?!眹?yán)章東說,但總結(jié)以往延遲焦化裝置生產(chǎn)經(jīng)驗,攻關(guān)小組發(fā)現(xiàn)高負(fù)荷運行時,裝置壓縮機(jī)和焦炭塔焦高均存有較大安全風(fēng)險隱患,不但不利于裝置安全平穩(wěn)運行,同時無法將三套催化油漿全部摻煉,造成了經(jīng)濟(jì)效益流失。

“既然無法上提裝置負(fù)荷,那我們就嘗試下調(diào)加工量,提高循環(huán)比、降低蠟油的方法,來增產(chǎn)石油焦?!痹谠霎a(chǎn)石油焦技術(shù)攻關(guān)會上,副廠長周波提出了自己的攻關(guān)想法。

思路一變天地寬,攻關(guān)小組迅速轉(zhuǎn)變攻關(guān)方向,嘗試下調(diào)裝置運行負(fù)荷,經(jīng)過精心測算、深度分析、科學(xué)論證,動態(tài)調(diào)整壓縮機(jī)最佳運行工況,積極優(yōu)化消泡劑注入劑量,努力降低焦炭塔泡沫層高度。同時,嚴(yán)格按照“降重油”的工作目標(biāo),合理提高裝置油漿摻煉比,實現(xiàn)三套催化油漿全部摻煉,為工廠增創(chuàng)效益創(chuàng)造有利條件。

下好生產(chǎn)優(yōu)化“一顆子”,盤活物料平衡“一盤棋”。該廠通過開展增產(chǎn)石油焦技術(shù)攻關(guān),降低裝置運行負(fù)荷,取得了油漿停止外賣、蠟油收率降低、經(jīng)濟(jì)效益增高三項攻關(guān)成果。

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