一直以來,設(shè)備故障率偏高是云南煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司文山復(fù)烤廠亟待解決的一大痛點(diǎn)難點(diǎn)問題。經(jīng)多個(gè)生產(chǎn)季節(jié)的研究尋找,機(jī)電維修班確定了生產(chǎn)線電控系統(tǒng)中的子站箱電壓不穩(wěn)、重啟頻繁是導(dǎo)致設(shè)備故障率偏高的癥結(jié)所在。

找準(zhǔn)癥結(jié)后,文山復(fù)烤廠機(jī)電維修班決定分三步對(duì)車間子站箱電源供電結(jié)構(gòu)進(jìn)行一番改造。

第一步,改造供電結(jié)構(gòu),將子站箱電源電壓由24V/DC轉(zhuǎn)換為220V/AC,讓子站箱電壓達(dá)到電源電壓要求;第二步,增設(shè)電氣元件,在子站箱內(nèi)新增24V/DC穩(wěn)壓電源及空開,并對(duì)接口模塊和電源模塊重新接線,保證電源安全穩(wěn)定;最后一步,重鋪電線電纜,進(jìn)一步優(yōu)化電線電纜布局,重新對(duì)子站箱供電電纜進(jìn)行“排兵布陣”,并將供電電壓改為220V/AC。

改造完成后,小組成員用Ping命令測試了生產(chǎn)加工車間各工藝段子站箱與中央控制室的網(wǎng)絡(luò)傳輸情況,各工藝段子站箱與中央控制室的執(zhí)行控制信息傳輸網(wǎng)絡(luò)正常,無斷網(wǎng)、信號(hào)丟失等情況。

據(jù)統(tǒng)計(jì),通過對(duì)子站箱進(jìn)行改造,因電壓不穩(wěn)導(dǎo)致子站重啟的概率大大降低,生產(chǎn)線電控系統(tǒng)故障時(shí)間從15.89小時(shí)降低至9.24小時(shí),降幅41.85%,有效縮短了生產(chǎn)線電控系統(tǒng)故障時(shí)間,從而降低了設(shè)備故障率。(云南煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司文山復(fù)烤廠  王  淼)

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