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1月3日,記者從吉林石化化肥廠獲悉,該廠秉承“省一分錢比掙一分錢容易”的理念,通過積極實(shí)施專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān),成功處置丁辛醇裝置縮合廢水,不僅解決了困擾企業(yè)多年的難題,而且變“廢”為“寶”,僅2個(gè)多月就節(jié)約創(chuàng)效187萬元。

“丁辛醇裝置生產(chǎn)過程中每小時(shí)產(chǎn)生1.8噸左右廢水,按設(shè)計(jì),全部送至吉化丙烯腈廠焚燒爐進(jìn)行焚燒處理,但廢水中高濃度的鈉鹽會(huì)使焚燒爐的爐磚粉化,同時(shí),廢水中辛烯醛等有機(jī)物會(huì)形成油層,造成焚燒爐飛溫,給焚燒爐長周期安穩(wěn)運(yùn)行帶來較大隱患?!奔质蕪S副廠長李偉介紹,為從根本上解決縮合廢水處置問題,該廠組織技術(shù)骨干成立了專門的攻關(guān)團(tuán)隊(duì)。

基于艱苦細(xì)致的研究論證,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)一致認(rèn)為:如果能將廢水中的有機(jī)物分離出去,含有鈉鹽的縮合廢水就可以排至污水處理廠進(jìn)行生化處理。按照這一思路,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)決定利用廠里一臺(tái)閑置的精餾塔,采用蒸餾方法,分離縮合廢水中的鈉鹽和有機(jī)物。在吉化研究院等單位大力協(xié)助下,他們展開多次模擬試驗(yàn),反復(fù)探索最佳工藝路徑和工藝參數(shù),最終確定了改造方案。

隨后,歷經(jīng)兩個(gè)月緊鑼密鼓的施工改造,2022年11月初,該改造項(xiàng)目一次開車成功,達(dá)到預(yù)期效果——蒸餾后的廢水滿足污水廠接受的條件,被送入污水廠進(jìn)行生化處理,分離出的有機(jī)物料則回收送至下游裝置進(jìn)行再利用。

“‘利用精餾塔分離縮合廢水中鈉鹽和有機(jī)物’改造工作取得圓滿成功,徹底解決了丙烯腈焚燒爐安全隱患問題,每年還可節(jié)約處置費(fèi)用940萬元左右,真是一舉多得的好事!” 該廠丁辛醇車間三級(jí)工程師劉冬興奮地說。

標(biāo)簽: 生化處理 模擬試驗(yàn) 工藝參數(shù)